查文献b]可计算内层绳股径,考虑合理的层股间隙、压实加工塑性变形影响和生产工装实际情况做适当调整,次外层大股、次外层小股、内层股、中心股直径依次为5.40,3.98,5.44,5.82mm。
3.2.4钢丝直径及性能
股中钢丝直轻按文献b]计算得出,并考虚合
理的压实股所处层钢丝间隙更有利于压实塑性变彩影响,对钢丝直径进行适当调整,钢丝直径见表2.
钢丝强度级别与钢丝缆强度级别一致为1960MPa,性能指标执行YB/T5343-2009重要用途钢丝绳钢丝性能要求口。
表2不同层锅丝直径
Table 2Dlaneler of dfcrant layer sioel atre钢丝直径/nm解丝一
卖别中心段内层般次外屋次外居并层段
大酸小般
中心丝2.08 1.901.901.40.1.90外层址1.871.771.751.291.723.3钢丝绳生产及性能
3.3.l股生产
组段均在6架拨股机生产,在股合拢口即钢丝成
丝前采用淋油潮滑工艺,以提高股问钢丝的润滑效果,增强钢丝绳抗疲劳性能。检股过程中正确有效使用后矫直器,各股外观质量和应力消除情况较好。
3.3.2内层绳生产
因股内层绳在筐篮式串联机上采用专用立式预
变形骼生产完成,圈股内层绪股变形率按微松散原则控制·从钢丝频控制应力消除和工艺简单控制客易等因素考虑,本次器股内层绳压实工艺选取离线像打压实法,缴打频率视实际情况实时调整,钢丝绳级打设备如固5所示。钢丝绳端部进行熔头加工.外观呈现均匀自然锥状,更易于锻机穿绳作业。级打压实后内层绳实测平均直径22.90mm,实测捻距154.0mm。图5制丝场篮打没备
Fig5 Farging oqulemont of wire rope
3.3.3外层绳生产
在皱篮式串联合绳设备上,使用专用l6分度卧式预变形器热制外层绳·外层股变形率按微松散原
则控制,合绳时各股张力尽可能一致并及时调整,生
产中重视使用液压模座和加长模具,可提高钢丝绳的捡制均匀性、紧密性和平直度。成品钢丝须实测
平均直径32.66mm,实测捻距224.5um,成品钢丝绳捻制应力消除较好。
3.3.4钢丝绳性能
按GB/T 8358-2014要求采用合金流铸法在
2001卧式拉力试验机上进行破断拉力试验,实测破
断拉力891kN,断l0段(l0个外层股),断口距离夹头约800mm,高出设计最小破断拉力823kN约8.3%,约70%的钢丝呈明显缩颈断口。XLD-
20KAM电子数显拉力机测量钢丝拉力,WJ-6.弯
折试验机测量钢丝扭转和弯曲性能,拆般钢丝力学性能见表3.同直径钢丝的抗拉强度大于该直径钢
丝实测抗拉强度的92%,扭转和弯曲指标满足标准
要求·制绳前后钢丝拉力统计表明,钢丝绳实测破
断拉力与拆股钢丝破新拉力总和比为0.826.从破
断拉力试验和桥股钢丝力学性能结果来看,钢丝蝇设计较合理,控制质量相对较好。经用户现场装配
试用,钢丝绳旋转角度很小,无扭结情况发生,钢丝
绳阻旋转性能良好。表3拆级钢丝力等性能
Tatbte 3Mechanical propertias cf sioof wire for strand规格/抗拉强度!五转/次前曲/次
amMP:实测标难实测标准
1.8719%5-2010 24-31>18 10-14>71.7l41-190226-36>19l1-16>81.751%7-2028 24-33≥1910-15>81.721965-204125-35>19l1-15>81.29I948-209926-34>2013-18>10试制钢丝烯交付国内旋挖钻机周户现场试用,效
果良好,作业量达到用户预期要求,相比35(W)x k7钢丝绳在旋挖钻机上使用,具有较高的性价比
4结语
钢丝绳性能检测和用户使用结果表明,通过合
理的结构参数设计和严格过程生产控制,32.00mm NK35(MW)×K71960日Z.钢丝绳研制获得了预期效果。鉴于压实对于钢丝绕性能的负面影响,引入内层绳压实后拆股钢丝性能试验和成品外层绳弯曲
疲劳试验考核内容,并重视用户使用效果,慎重造取
合运的圈股内层绳压实减径。